多个原因使得电机定子导电带在合口处温度严重超限,并成为恶性循环, *高时温度达到使镀锡层熔化、滴落的程度。虽经多次维修,只更换了破损的 部件。根本的发热原因没有改变。*后该电机严重过热成为提升系统*大的隐 患,日常维修量巨大。为此,经过反复研究论证,采取相应措施,对其进行彻 底检修。施工方案如下。
一、 对该电机解体,拆除原有的已破损,变形的导电带。重新用磷铜焊接上 加工合格的导电带,严格测试上下相对应的导电带的厚度和长度,安装 后压紧压实,力求联接严密。并对其高温定形,回火消除应力。
二、 导电片由原来 50mm×100mm×1.5mm 的镀锡铜板更换为 80mm× 140mm×2mm 的镀银铜板,配用的绝缘板同时加宽加长。这大大提高导 电片和导电带的接触面积和导电截面。
三、 在导电带上与导电片接触的部分进行涂锡。锡层厚度达 2mm 后进行研 磨、修整。质地较软的锡层夹在导电带和导电片之间,使两者接触严密。 提高导电性。
四、 更换高精度等级的紧固螺栓;加大螺栓预紧力,并采取两端弹簧垫、双螺母的防松措施。绝缘套管同时加厚管壁。这使紧固这一环节得以保证。
五、 两侧*外的绝缘片由 4mm 厚改为 10mm 厚, 为绝缘管的长短伸缩留出余 量,使螺栓预紧力可靠地作用到导电片与导电带上。
六、 安装后导电带定型,固定,喷涂绝缘漆。 经过大修改造,使合口处的导电带联接趋于合理,基本消除了导电带联接局部过热的根源。检修后,该联接处没有出现过热现象。使这一大型直流电机 的工作状态更可靠。保证了矿井主提升系统的有序运行。也为同类电机的导电 带联接提供了很多经验和教训。
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