废机油、塑料油二次炼油、轮胎油、地沟油等炼柴油工艺简介
国内废机油炼油、塑料油二次炼油、轮胎油二次炼油、地沟油炼柴油、180#、焦化油等重油炼柴油时,都会遇到下列几个解决不了的问题:1、炼到中后期时,蒸出的油颜色太深,色泽暗红,表面发绿发蓝。2、后期的油臭味大,密度大,粘度大,泡沫发黄。很明显,后半部分炼出来的不是柴油,而是蜡油。有这部分又臭又红的蜡油存在,后期是没有办法处理的,即使用砂过滤,处理出来的油品也是红色,并且有怪味。
解决上述毛病的*好方法是想尽一切办法将后期的蜡油炼成像前期一样的淡黄色柴油,必须保证后期没有重油出来。我们建议在炼油的时候加入我厂生产的“催化脱色脱臭剂”,使炼出的油当时就没有臭味,密度适中,泡沫为纯白色,直至炼油结束也没有一滴暗红色的重油。例如炼废机油时,在机油中加入我厂生产的“催化脱色脱臭剂”,炼至*后一滴油出来也没有发绿发蓝的机油,全部为淡黄色的柴油,泡沫为纯白色;再如塑料油二次蒸馏,如果不加该剂,炼到一半时便会出现暗红色的蜡油,再往后炼出的便是深红色的蜡油,*后是黑油出来。如果加入该剂,则炼至*后一滴油全部为淡黄色的柴油,后期没有蜡油,凝点为-15度。
所以我们必须确立一原则:凡是炼油后期出现绿头,蓝头,蜡油,暗红色的油等现象时,便可确定购买的均为假的催化剂,因为加与不加炼出来的油质都一样。
为解决这一炼油瓶颈问题,我厂共开发出四代催化剂,
*一代催化剂:为普通原料复配而成,其中主要原料为氧化铝和氢氧化钠, 第二代催化剂(23元/公斤):应客户要求,我们于2003年开发出了第二代催化剂---也就是目前市埸上的“降凝催化剂”,白色圆柱状固体,装填在气相管道内。该剂刚投放市场时受到了客户的好评,确实能解决后期油密度大、色泽深的问题。但经过客户试用一段时间后,反馈出了很多问题:1、刚装进的新催化剂确实有效果,但出油率太低,例如废机油只有约73%的出油率,有很大一部分废机油被炼成了不凝气体跑到空气中了。2、该催化剂不能连续使用,约在一个月后便会渐渐中毒失效,使用成本太高。每吨该剂只能炼90吨废油。因此,很多卖设备的厂家在给刚入门的客户做试验时,每一次都会装上新的催化剂,绝不重复使用;并且蒸到一半时便会找理由停止蒸馏。如果蒸完,便会让客户发现收率很低。3、由于上升的油蒸汽中的杂质被管道内的催化剂挡住,所以停留在催化剂的表面导致管道堵死,极易引发爆炸事故。4、再生困难---很多客户将失效后的催化剂取出后用热锅翻炒,以求再用。实践证明是没有效果的,无法再用。所以该催化剂不能工业应用,只能在实验室做小试短时间内使用。
第三代催化剂(9元/公斤):(白色粉末面粉状) 第四代催化剂:经过长期的技术攻关,我厂终于于2010年生产出符合上述条件的催化剂---第四代催化剂。该剂使用方法为:在冷油中直接添加,不需要高温脱水添加,气相管道不加任何物质,对多种原料油有特效,炼出的油品色泽淡黄,气味纯正,清澈透亮,泡沫为纯白色,各项指标均达到类国标柴油标准。该催化剂由多种物质复配而成,性状为蓝色。炼出的柴油具有以下优点:1、密度适中0.82左右,2、臭味小,气味柔和,没有小炼油的焦糊味。3、柴油色泽淡黄至水白,清澈透亮。4、泡沫为纯白色,绝无黄色泡沫。5、催化活性是普通催化剂的1000倍以上,可缩短三分之一炼油时间。6、炼出的柴油凝点低,可达负-20号标准,特别是塑料油二炼,凝点可低到负-22号标准。7,可提高约4%的出油率,可将后期的蜡油全部转化成淡黄色的柴油。该催化剂从国内的应用实践来看:几乎达到完美状态,真正意义上的解决了小炼油中的核心问题,填补了国内空白。
由于第四代催化剂的优秀性能,炼出的柴油品质极好,杂质极少。所以后期精制方法非常简单:在每吨炼出的油中加入2公斤我厂生产的“脱蜡剂”搅拌30分钟,然后沉淀6小时即可得到色泽淡黄、气味纯正的类国标柴油,确保6个月内不变色、无杂味。这种工艺方案完全免去了传统的“酸洗--排渣--脱色”的繁锁的工艺方案。
我们向客户推荐使用“第四代催化剂”进行炼油。工艺路线为:废油中加入催化剂---升温炼油---在炼出的油中加入“脱蜡剂”搅拌30分钟沉淀后排渣---淡黄色的成品油销售。
“第四代催化剂”具有使用简单,安全,有特效,炼出的油品色泽淡黄,气味纯正。该剂能将杂质留在炉内形成炉渣,炼出的油品清澈透亮。因此,后期处理也非常简单,每吨油品只需加入我厂生产的“脱蜡剂”2公斤搅拌即可(每公斤10元),损耗也非常少。实践表明:该催化剂特别适合废机油炼柴油、塑料油二次炼油、轮胎油二次炼油、地沟油炼生物柴油、煤焦油炼柴油、180#炼柴油等项目,它能够彻底解决小炼油的色泽暗红和气味差的问题。该催化剂对多种油品不仅有特效,而且可连续使用十次,生产成本非常低,是一款性价比优良的好产品。欢迎国内外的新老客户选用。 |
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