原材料生产工艺改进与化学成份的控制,以前大多都采用一般氧化铁红和易燃铝粉,其杂质往往超标,实际不能完全满足复合管生产技术要求,保证不了产品质量。尤其是氧化铁红中硫的含量较高,易燃铝粉活性低,因此导致陶瓷层出现气孔、疏松、表面麻点及化学反应不充分、燃烧迟缓等问题。为解决这些问题,我们与原料生产厂多次协商研究,对原材料生产工艺进行改进,对于氧化铁红我们要求超出常规生产焙烧温度实施过烧,使氧化铁(铁红)呈紫褐色,这样*大量度降低了硫和杂质的含量,从而消除了产品经常出现的气孔麻点。对于易燃铝粉,我们要求生产厂专门为我们采购高纯度的铝锭喷粉、筛分后,马上进行密封包装,在运输使用过程中严格控制使之不与空气接触时间太长,降低了易燃铝粉的水分含量使之远远低于0.2%,活性达到98%以上,实现了化学反应完,提高了AL203的含量(即陶瓷的纯度)。通过对两种主原料的改进,生成过程接近了理想程度,陶瓷层综合性能大为提高和改善,并保证了工艺的稳定性。
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